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天津鋼管直接還原鐵生產(chǎn)回顧與煉鋼應用

2015-05-14

  本文介紹了天津鋼管煤基回轉(zhuǎn)窯直接還原鐵生產(chǎn)線的生產(chǎn)運行情況,以及還原鐵產(chǎn)品質(zhì)量及其在煉鋼中應用?;剞D(zhuǎn)窯直接還原鐵生產(chǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)工藝優(yōu)化、設備高效、環(huán)境友好、產(chǎn)品優(yōu)良的穩(wěn)步發(fā)展。煉鋼廠使用實踐表明:海綿鐵是一種有效稀釋鋼種殘余元素的清潔原料,海綿鐵的加入對冶煉電耗、周期存在一定影響,最優(yōu)加入量在總配料量的20%(30~35噸/爐)。
陶江善1 王振祥2
1天津奧沃冶金技術咨詢有限公司,2天津鋼管集團股份有限公司

  1 簡介

  天津鋼管煤基回轉(zhuǎn)窯直接還原生產(chǎn)線是原冶金部“九五”重大科技攻關項目,全套設備技術從英國戴維公司(DAVY)引進,設計年產(chǎn)直接還原鐵30萬噸,建有兩條φ5×80m的回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,是我國最大的煤基回轉(zhuǎn)窯還原鐵生產(chǎn)基地,由于采用了國外先進工藝技術和關鍵設備,其生產(chǎn)水平和自動控制系統(tǒng)世界一流。該項目于1993年9月通過國家級審批,95年完成工廠設計,96年9月完成設備安裝,1996年11月直接還原鐵項目開始熱負荷試車,1997年10月完成了對外合同規(guī)定的技術性能指標的考核,1999年4月,直接還原鐵工程項目通過了國家總體驗收。2008年10月,因國外長協(xié)礦合同終止,缺乏優(yōu)質(zhì)低價原料供應而停產(chǎn)至今。

  天津鋼管還原鐵廠投產(chǎn)初期,使用進口南非塊礦作為回轉(zhuǎn)窯原料,為拓寬原料渠道,在我國鐵礦石資源不能滿足生產(chǎn)需求的情況下,天津鋼管還原鐵廠積極尋找適合還原鐵生產(chǎn)的原材料,經(jīng)過多次工業(yè)試驗,使用秘魯球團礦、巴西球團礦生產(chǎn)直接還原鐵獲得了成功。生產(chǎn)的直接還原鐵主要供天津鋼管煉鋼廠150t電爐煉鋼需要,由于天津鋼管還原鐵廠的穩(wěn)定供應,改變了以往天津鋼管直接還原鐵進口的歷史,全部改用國產(chǎn)還原鐵產(chǎn)品。天津鋼管還原鐵廠投產(chǎn)運行的10年多時間里,還原鐵產(chǎn)品產(chǎn)量逐年增加,質(zhì)量穩(wěn)步提高。

  2 生產(chǎn)運行情況

  回轉(zhuǎn)窯直接還原是一項要求原燃料條件較高的工藝,需要“精料入窯,精心操作”,是一項看似簡單,實則復雜的工藝技術。天津鋼管還原鐵廠以進口鐵礦石(或高品位氧化球團礦)和陜西神府煤相匹配在大型回轉(zhuǎn)窯上進行工業(yè)生產(chǎn),經(jīng)過10余年的生產(chǎn)實踐和探索改造,走出了一條“引進-消化-改造-創(chuàng)新”的道路。

  天津鋼管回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線主要工藝技術及關鍵設備由英國DAVY公司引進,設計能力為單窯年產(chǎn)15萬噸直接還原鐵。通過不懈努力,海綿鐵產(chǎn)量逐年提高。2003年全年DRI產(chǎn)量達到28.55萬噸,2004年達到超設計能力33.23萬噸的水平,2005年31.42萬噸,2006年21.23萬噸,2007年預計生產(chǎn)22萬噸,受原料、工藝操作、設備穩(wěn)定等多方面因素影響,在2004年各項技術經(jīng)濟指標達到或超過設計水平,過程比較漫長。工廠從事海綿鐵生產(chǎn)人員50人,加上設備維護及管理人員,從事海綿鐵生產(chǎn)的職工不足100人。歷年來主要生產(chǎn)指標見下表:

表1 天津鋼管還原鐵廠歷年直接還原鐵產(chǎn)量及物耗指標

    項目

年份

DRI產(chǎn)量

Wt

礦耗

Kg/t

煤耗

Kg/t

電耗

Kwh/t

金屬化率

%

備注

 

1997

6.02

1490

950

 

91.3

 

1998

8.39

1570

1040

143.3

92.6

 

1999

10.6

1560

1026

155.6

93.8

 

2000

13.58

1466

930

161.9

93.7

 

2001

11.25

1440

970

133.6

92.3

 

2002

22.04

1446

919

114

92.8

 

2003

28.55

1480

868

95.86

93.1

 

2004

33.23

1490

900

86.75

92.21

 

2005

31.42

1489

900

90.12

91.87

 

2006

21.23

1486

900

89.46

91.4

 

2007

21.0

1570

900

119

91.32

 

2008

15.0

1590

880

140

91.7

 

  2005年以后海綿鐵產(chǎn)量出現(xiàn)下降趨勢,這主要是由于2005年1月24日公司自建的750M3高爐投產(chǎn),公司兩座超高功率電弧爐(2005年上半年建成投產(chǎn)一座90噸電爐)實現(xiàn)鐵水熱裝。150噸電爐配加的海綿鐵量由每爐50噸下降到30噸,海綿鐵生產(chǎn)處于限產(chǎn)狀態(tài)。

  天津鋼管還原鐵廠直接還原鐵主要產(chǎn)品質(zhì)量指標如下表2。

 表2  天津鋼管還原鐵廠直接還原鐵成分指標表
 

成份

TFe

金屬化率

S

P

SiO2+AL2O3

堆積密度(T/m3)

Sn/ Bi/ Pb/ B/ As

粒度(mm)

%

≥92

≥92

0.03

0.055

4.0

2.12.4

0.0005

8-20

  3、主要生產(chǎn)操作改造經(jīng)驗

  天津鋼管還原鐵廠在生產(chǎn)過程中對原設計中諸多不適應生產(chǎn)的工藝和設備問題,從工廠熱試起就持續(xù)進行技術改造,為保證生產(chǎn)穩(wěn)定,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,改善工廠環(huán)境起了重要作用。

  3.1 工藝方面

  3.1.1 原料從塊礦改為球團

  基于公司鋼管產(chǎn)品高質(zhì)量的特殊要求,在堅持精料方針的同時,為了拓寬原料供應渠道,降低生產(chǎn)成本,對原料——鐵礦石、煤的使用進行過多次試驗。

  回轉(zhuǎn)窯早期使用南非塊礦時,因礦石中有一部分粒度偏大不符合工藝要求,需要再破碎處理,同時,礦石本身含粉量較多,生產(chǎn)中礦耗增加,生產(chǎn)成本升高。且塊礦含鐵量與進口球團礦相比較低(TFe=66%),脈石含量高(SIO2+AL2O3約為4%),DRI用于煉鋼廠生產(chǎn)時渣量較大,冶煉電耗增高,因而,使得電爐加入量受到限制,通常每爐配入量只有30噸左右,還原鐵廠一座窯的產(chǎn)量基本上就滿足了煉鋼的用量。2003年5月份,還原鐵廠開始使用世界上優(yōu)質(zhì)的直接還原用礦----巴西球團礦生產(chǎn)海綿鐵,其含鐵量高(TFe約68%),脈石含量低(SIO2+AL2O3約2%),DRI在電爐使用后收到了良好的效果,每爐鋼的DRI配入量可達到50噸,從而保證了還原鐵廠兩條窯可以同時滿負荷生產(chǎn)。

……

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