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建龍北滿特鋼高爐焦炭烘干項(xiàng)目正式投用

作者:25發(fā)布時(shí)間:2024-12-05
        近日,建龍北滿特鋼450m³高爐焦炭烘干項(xiàng)目正式投用,焦炭烘干系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定安全,烘干效果、降低燃耗作用明顯,預(yù)計(jì)年創(chuàng)效可達(dá)790萬(wàn)元以上,為該公司煉鐵工序的降本增效工作提供了有力支撐。

據(jù)了解,該項(xiàng)目利用高爐熱風(fēng)燒爐煙氣余熱進(jìn)行烘干,采用焦槽氣流均分系統(tǒng)強(qiáng)化烘干效果,以及布袋除塵器配套成熟的防結(jié)露技術(shù),以確保布袋除塵穩(wěn)定運(yùn)行,總凈化除塵煙氣風(fēng)量80000Nm³/h,凈化后的煙氣溫度約60℃~80℃,外排廢氣含塵量≤10mg/m³,達(dá)到超低排放要求。

建龍北滿特鋼高爐所用焦炭以黑龍江區(qū)域濕熄焦為主,品種多,水分波動(dòng)大,焦炭負(fù)荷低。項(xiàng)目投用后,該公司焦炭整體平均水分下降4.64%,綜合焦比下降超過(guò)5kg/t。

烘干后的焦炭進(jìn)入高爐后,爐頂溫度上升56℃,極大緩解了以往冬季高爐頂溫低、布袋箱體結(jié)露嚴(yán)重、煤氣超標(biāo)威脅人員安全等問(wèn)題。

隨著爐頂溫度升高,鼓風(fēng)機(jī)透平入口溫度從150℃提升到155℃,鼓風(fēng)機(jī)電量下降4500kwh/日,節(jié)電1.7kwh/t。

烘干后的焦炭整體水分波動(dòng)范圍減小,爐溫相對(duì)穩(wěn)定,鐵水硅含量同比下降0.07%,鐵水合格率同比提升28.6%。爐況進(jìn)一步穩(wěn)定,風(fēng)量、產(chǎn)量水平進(jìn)一步提升。

此外,該項(xiàng)目還對(duì)高爐熱風(fēng)爐廢氣進(jìn)行余熱回收極限利用,實(shí)現(xiàn)烘干工藝與煙氣脫硫的耦合,在不消耗脫硫劑和不增加專用脫硫設(shè)施前提下,烘干后的煙氣二氧化硫濃度可以降低50%以上,能夠?qū)崿F(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,大幅降低二氧化硫脫除成本。

下一步,建龍北滿特鋼將進(jìn)一步推動(dòng)鐵前精益化管理和能源高效利用,通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)煙氣余熱再利用,在保障高爐穩(wěn)定生產(chǎn)的同時(shí),為企業(yè)降本增效注入新動(dòng)力。

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