近日,建龍北滿特鋼450m³高爐焦炭烘干項目正式投用,焦炭烘干系統(tǒng)運行穩(wěn)定安全,烘干效果、降低燃耗作用明顯,預計年創(chuàng)效可達790萬元以上,為該公司煉鐵工序的降本增效工作提供了有力支撐。
據了解,該項目利用高爐熱風燒爐煙氣余熱進行烘干,采用焦槽氣流均分系統(tǒng)強化烘干效果,以及布袋除塵器配套成熟的防結露技術,以確保布袋除塵穩(wěn)定運行,總凈化除塵煙氣風量80000Nm³/h,凈化后的煙氣溫度約60℃~80℃,外排廢氣含塵量≤10mg/m³,達到超低排放要求。
建龍北滿特鋼高爐所用焦炭以黑龍江區(qū)域濕熄焦為主,品種多,水分波動大,焦炭負荷低。項目投用后,該公司焦炭整體平均水分下降4.64%,綜合焦比下降超過5kg/t。
烘干后的焦炭進入高爐后,爐頂溫度上升56℃,極大緩解了以往冬季高爐頂溫低、布袋箱體結露嚴重、煤氣超標威脅人員安全等問題。
隨著爐頂溫度升高,鼓風機透平入口溫度從150℃提升到155℃,鼓風機電量下降4500kwh/日,節(jié)電1.7kwh/t。
烘干后的焦炭整體水分波動范圍減小,爐溫相對穩(wěn)定,鐵水硅含量同比下降0.07%,鐵水合格率同比提升28.6%。爐況進一步穩(wěn)定,風量、產量水平進一步提升。
此外,該項目還對高爐熱風爐廢氣進行余熱回收極限利用,實現烘干工藝與煙氣脫硫的耦合,在不消耗脫硫劑和不增加專用脫硫設施前提下,烘干后的煙氣二氧化硫濃度可以降低50%以上,能夠實現達標排放,大幅降低二氧化硫脫除成本。
下一步,建龍北滿特鋼將進一步推動鐵前精益化管理和能源高效利用,通過創(chuàng)新技術實現煙氣余熱再利用,在保障高爐穩(wěn)定生產的同時,為企業(yè)降本增效注入新動力。
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