11月6日,從攀鋼釩煉鋼廠傳來消息,該廠今年研發(fā)成功的新型鐵水脫硫劑在生產(chǎn)應用中取得了脫硫效率提高、脫硫成本降低和脫硫鐵損減少“一箭三雕”的明顯效果。
據(jù)了解,根據(jù)市場需求,煉鋼廠低硫鋼種比例逐年提高。而煉鋼廠進廠鐵水具有硫高、溫低以及流動性差等特點,鐵水脫硫效果、脫硫成本以及脫硫鐵損與低硫鋼種批量生產(chǎn)的需求存在較大差距。為實現(xiàn)低成本、大批量生產(chǎn)低硫鋼種,實現(xiàn)產(chǎn)品結構調整和資源配置效益最大化,煉鋼廠在去年11月份成立了“鐵水全脫硫模式下脫硫工藝優(yōu)化研究”項目組,把新型脫硫劑的研發(fā)作為項目組的一項重點工作。該廠工程技術人員與相關單位積極合作,采取“典型試驗——擴大試驗——推廣應用”分步走的模式,經(jīng)過多輪試驗、調整、總結,確定出了新型脫硫劑的成分組成、噴吹速度和操作標準。生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明,使用新型脫硫劑可以使脫硫效果提高3%,噸鐵脫硫成本下降3.07元,脫硫鐵損減少0.131個百分點。今年二季度以來,隨著新型脫硫劑的大規(guī)模生產(chǎn)使用,促進了鐵水脫硫指標持續(xù)優(yōu)化。1至10月份,煉鋼廠鐵水脫硫比、脫硫合格率、入轉爐硫合格率分別為99.63%、94.31%、95.04%,均創(chuàng)歷史最好水平。
(來源:鋼鐵產(chǎn)業(yè))
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