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江西新鋼公司以煤代焦降成本

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
面對鋼鐵價格二次探底、市場需求繼續(xù)低迷的嚴峻形勢,江西新鋼公司把功夫放在內(nèi)部挖潛上,大力降低各工序的生產(chǎn)成本。10月,該公司在9號高爐開展的“以煤代焦”技術(shù)攻關(guān)活動,高爐每噸鐵噴煤由140公斤左右提升至150公斤以上,每噸鐵用焦由以往的320公斤下降至310公斤以下,達到了國內(nèi)同類型高爐的領(lǐng)先水平。以當前煤、焦價格每噸近千元差價計算,僅此一項,9號高爐每月就可為企業(yè)降低生產(chǎn)成本200余萬元。

  煉鐵工序能耗占整個鋼鐵工序的60—70%,工序成本也占整個鋼鐵系統(tǒng)成本的50—55%,鋼企是否有效益、競爭力,關(guān)鍵看煉鐵成本的高低。而提高噴煤比、降低焦比則是降低煉鐵成本的重中之重,用價格低廉的煤粉替代價格昂貴的焦炭也是目前煉鐵技術(shù)的發(fā)展方向。為此,新鋼公司把“以煤代焦”技術(shù)攻關(guān)作為抵御市場壓力的主攻方向。10月,該公司通過開展技術(shù)攻關(guān)和強化爐前操作管理,取得了一系列突破,開口準點率、鐵口深度合格率和全風堵口率均有了顯著提升,為確保爐況穩(wěn)定順行提供了良好條件。在爐內(nèi)操作上實行了標準化、數(shù)字化作業(yè),積極做好了大煤比條件下的基本制度選擇。他們根據(jù)原燃料條件選擇科學的布料矩陣和下部送風參數(shù),充分發(fā)揮新高爐的裝備優(yōu)勢和熱儲備優(yōu)勢,加大進風量,提高送風溫度,利用熱風的顯熱代替部分焦炭燃燒提供的熱量,使中心、邊緣兩股氣流分配合理,同時使更多的煤粉在風口前燃燒,大大提高了噴煤效率,降低了焦炭的使用率。
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