1.原燃料變動、擴(kuò)礦批不合適。由于原料焦炭及回焦來源多,造成原燃料變化大且質(zhì)量變差,這是下渣流不動的重要原因,此時應(yīng)縮小礦批,確保爐況,卻擴(kuò)礦批,間接降低了煤氣熱能,相對縮小了間接還原區(qū)域,增加了直接還原,減少了爐缸蓄熱量。
2.冶煉強(qiáng)度高,綜合O/C重。由于冶煉強(qiáng)度的增加,富氧原因,綜合元素O/C比偏高,偏離了正常值,爐缸熱交換加劇,蓄熱量減少,這是造成下渣流不動的根本原因。
3.鐵水溫度不夠。隨著高爐噴煤量的擴(kuò)大,O/C比偏高,焦層厚度變薄,焦炭產(chǎn)生的熱量降低,使得鐵水溫度低于正常值,下渣時,渣鐵物理熱降低,不能正常流動。
為此對應(yīng)的解決措施為:
1.縮礦批同時大幅度減O/C,減少噴煤量??s小礦批,大幅度減輕O/C,減少噴煤量的措施,來疏松料柱,改善透氣性,保證順行,同時提高物理熱。
2.大幅減風(fēng)同時減停氧,嚴(yán)格控制冶煉強(qiáng)度。大幅減風(fēng)以減緩下料速度,減停氧以減緩焦炭燃燒,使料速變慢,冶煉強(qiáng)度得到控制,以降低爐內(nèi)熱交換速度,利于增加爐缸蓄熱量。
3.提高風(fēng)溫,同時加凈焦提高物理熱。風(fēng)溫由1205℃提高到1220℃,增加爐熱收入,同時采取加凈焦來提高鐵水溫度,改善渣鐵流動性,以利于渣鐵排放。
4.此外加強(qiáng)爐前渣鐵工作,及時將涼渣鐵排出。
國內(nèi)梅鋼采取以上措施后,迅速解決了2#高爐下渣流不動的問題,確保了高爐正常生產(chǎn),也對同類高爐的日后維護(hù)積累了經(jīng)驗(yàn)。
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com